骨料自動化系統解決方案項目建設目標 智能礦山建設總體目標指導下,以自動化、智能化、網絡化為主線,開發砂石骨料產線自動控制系統。推進全流程一鍵經濟啟停,流程量自動調整,實現現場操控無人化,流程調控智能化;運用在線監測技術,健康狀態智能診斷,實現設備狀況實時化,生產監控全景化;以信息化技術為手段,推進數據分析、決策支持智慧化;實施采礦數據采集、汽運無人銷售,推動整個生產鏈管控精準高效。最終為實現“成本最低、效率最高”的總目標提供支撐。? ? 項目建設內容 ?生產工藝篇-以全流程自動控制為目標,提升產線流程量穩定 完善控制模型,提升入料穩定性 一是提升中間倉以上流程運行效率。以中間倉為界限,劃分產線為上、下兩個半部工序主單元,實現獨立連鎖控制。其中下半部分為破碎篩分、濕選成品兩個工序子單元。 主工序單元一鍵啟機順序如下圖,停機順序相反: 工序單元設備連鎖啟機順序如下圖,停機順序相反: 二是繼續完善中破機恒定給礦控制模型。通過對中破機恒定給礦控制模型進行跟蹤分析,投入后程序運行穩定,中破給料量穩定,有效解決了襯板偏磨問題,集控操作頻次明細降低,產線效率和中破機效率得到有效提升。后期,在壓力、油溫、排礦口數據納入產線控制系統的前提下,研究將以上壓力、油溫數據納入中破機恒定給礦控制模型中,實現恒功率控制;同步建立中、細破排礦口匹配數學模型,研究排礦口自匹配功能可行性,提升破碎處理能力。 開發磁選機給礦恒液位控制,穩定打撈機給礦量,穩定建筑砂產品質量。按周期對液位進行中值采樣濾波計算,根據與目標值的差值區間,動態調整頻率幅度值,設定液位和頻率的上、下限,穩定磁選機給礦池液位,同時防止發生池滿跑礦,燒損電機的異?,F象。減輕集控對給礦關注度,使集控將精力最大關注整體產線運行。 建立清水系統勾稽關系,實現用水平衡 通過對產線水平衡系統分析,產線用水分別為回水和環水,其中回水主要為產線環水補水、水封水、隔膜泵清水罐使用,目前產線已實現了隔膜泵清水罐補水自動控制。 完善和掌握設備自帶控制系統原理和思路,提升日常維護水平。 一是將控制功能直接納入產線自控系統中,減輕控制器之間的通訊負荷量。 二是將壓力、溫度、排礦口等數據納入產線自控模型中。 一是繼續強化數據的自動采集能力,實現礦石倉車數自動采集功能;同步開發數據按各時段統計分析功能,為機臺核算提供數據支持。 二是運用在線檢測技術,確保設備健康穩定運行。對粗、中、濕篩激振器溫度檢測,并設定報警值,數據異常時進行自動報警。磁選機自動潤滑系統與產線自控系統建立通信,將數據納入主控系統監控,確保設備達到潤滑效果。 信息化篇-以現場檢測數據為依據,強化數據應用,確保設備健康運行 一是大力推進設備健康管理系統的應用。完成皮帶類設備和圓錐破碎機的健康分析模型,把數據真實有效的納入系統中,尤其是針對能耗、電流、襯板磨損情況進行深入研討,建立適合的數學模型,通過系統自動分析,給出適當的健康指數。聯合設備、信息化專業定期分析效果,不斷完善模型,加大系統的推廣應用工作,使健康數據能夠貼近實際,直觀反映設備現狀,超前預警設備隱患,避免設備故障發生。為生產穩定運行提供支持。 二是強化工序信息化管控能力。以選礦技術平臺為基礎,開發骨料產線工序技術模塊,將破碎機排礦口、篩片更換等工序數據納入信息化管控范圍內,建立工序調整標準化體系,為產線質量和效率提供支持。 按照整體規劃、美觀大方的原則,搭建可視化系統,對主控系統軟硬件設備重新規劃。 一是對控制系統上位界面布局重新設計,捋順設備、工序勾稽關系,還原現場狀態,尤其是水系統、磁選撈砂系統,促進集控崗位快速準確操控和調整。 二是統一升級操作機顯示器尺寸,配裝顯示器雙臂支架,根據使用情況,取消操作臺多余備用機,最終保留兩臺產線自控上位機、一臺圓錐破上位機、兩臺視頻監控主機、一臺調度機。達到操作臺布局整齊美觀的效果。 三是主控室安裝壁掛拼接屏,集中顯示自動化上位主畫面和視頻畫面。 |